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    干熄焦工藝中氣體分析系統(tǒng)常見(jiàn)問(wèn)題的分析與解決方法

    日期:2017-02-24 信息來(lái)源:本站

    1前言
    干熄焦系統(tǒng)循環(huán)氣體中H2、CO、O2等微量氣體的含量是通過(guò)氣體分析儀進(jìn)行檢測(cè)的。H2、CO是易燃易爆氣體,O2是助燃?xì)怏w,它們的含量多少不僅影響紅焦的熄滅,而且一旦達(dá)到爆炸臨界點(diǎn),將直接影響到安全生產(chǎn)。故循環(huán)氣體成份分析與操作控制是保證干熄爐安全生產(chǎn)的關(guān)鍵。
    2氣體分析儀的工作流程
    掌握氣體分析儀常見(jiàn)故障首先要了解其工藝流程。
    氣體分析儀用樣氣從干熄爐入口處采集,通過(guò)蒸汽的引射作用將樣氣帶入氣體分析儀的水洗器中與冷卻用除鹽水混合、凈化、降溫后,從上部進(jìn)入氣水分離器,在這里進(jìn)行氣水分離后再進(jìn)入旋風(fēng)冷卻器,用壓縮空氣冷卻至在10℃~15℃進(jìn)入自動(dòng)排凝器中,最后通過(guò)過(guò)濾器過(guò)濾后分三路分別進(jìn)入H2表、O2表、CO和CO2表中進(jìn)行樣氣分析。
    3故障分析與處理
    通過(guò)干熄焦投產(chǎn)半年多來(lái)的運(yùn)行、觀察與分析,工作中遇到的故障主要有以下4類。
    3.1氣體分析內(nèi)小球飄浮管內(nèi)進(jìn)水,分析數(shù)據(jù)不準(zhǔn)
    3.1.1原因分析
    冷卻用除鹽水溫度高,壓縮空氣流量小,沒(méi)有起到冷卻作用,樣氣水份含量過(guò)高,在管路中凝結(jié)成水;水洗器的排水管被堵;氣水分離器功能喪失或冬季被凍。
    3.1.2處理方法
    降低冷卻用除鹽水溫度,加大壓縮空氣流量;疏通水洗器排水管或更換氣水分離器;用標(biāo)準(zhǔn)樣氣標(biāo)定四表,同時(shí)將管內(nèi)水份全部帶出。
    3.2 CO、CO2表滿量程,造成氣體分析不準(zhǔn)
    3.2.1原因分析
    用于吹掃CO、CO2表的壓縮空氣質(zhì)量不合格,造成感光膜片功能下降。
    3.2.2處理方法
    更換吹掃CO、CO2表的氣體,改用N2管路吹掃,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間使用觀察,效果良好,此后未再次發(fā)現(xiàn)此類故障。注意壓縮空氣的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是無(wú)油、無(wú)水、無(wú)塵的儀表風(fēng)。
    3.3氣體分析儀分析數(shù)據(jù)偏低,特別是CO2含量在10以下
    3.3.1原因分析
    CO、CO2表N2吹掃氣壓力大。樣氣接觸不到感光膜片即被帶走排出。
    3.3.2處理方法
    調(diào)整吹掃用N2壓力使樣氣壓力與N2吹掃壓力平衡。
    3.4 H2、O2、CO、CO2表的小球全不跳動(dòng)
    3.4.1原因分析
    樣氣取樣口被焦粉堵塞;引射用蒸汽溫度壓力低,造成樣氣中焦粉與蒸汽混合,在管內(nèi)沉積,堵塞管路;蒸汽管路上疏水閥壞。
    3.4.2處理方法
    用反吹系統(tǒng)進(jìn)行反吹,檢查樣氣取樣管是否被堵;提高蒸汽壓力溫度,同時(shí)疏通水洗器前樣氣與蒸汽混合管道,增加蒸汽管路疏水;更換蒸汽管路上疏水閥。氣體分析儀用蒸汽標(biāo)定要求:壓力≥0.6MP的過(guò)熱蒸汽。
    4處理效果
    通過(guò)以上對(duì)氣體分析儀故障的分析與觀察,在實(shí)際工作中,試用上述方法,基本上可隨時(shí)處理出現(xiàn)的常見(jiàn)故障,確保了干熄爐的安全高效運(yùn)行

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