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    常見(jiàn)問(wèn)題

    生料磨機(jī)停機(jī)后窯尾煙氣SO2超標(biāo)排放怎么辦?

    日期:2020-04-16 信息來(lái)源:本站


    ?某公司5000/d熟料生產(chǎn)線選用Φ4.8m×72m回轉(zhuǎn)窯,雙系列五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器帶TDF分解爐。隨著GB4915-2013《水泥工業(yè)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施,要求現(xiàn)有水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)中SO2排放濃度限定為≤200mg/Nm3(重點(diǎn)地區(qū)SO2排放濃度限定為≤100mg/Nm3),該公司目前執(zhí)行重點(diǎn)地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)。窯尾煙氣SO2排放濃度受生料磨開(kāi)停機(jī)影響波動(dòng)極大,生料磨正常開(kāi)機(jī)時(shí)SO2≤20mg/Nm3,在生料磨停機(jī)期間,窯尾煙氣SO2經(jīng)常超標(biāo),最高時(shí)SO2濃度可達(dá)600mg/Nm3以上。為了不影響回轉(zhuǎn)窯的正常運(yùn)行,該公司采取了切實(shí)可行富有成效的措施。

     

     

     

    原因分析

     

     

     

     

    對(duì)窯尾煙氣超標(biāo)時(shí)段分析,入窯煤粉全硫1%左右,未有明顯變化;對(duì)入窯生料全硫分析,當(dāng)生料粉全硫超0.08%時(shí),極易造成生料磨停機(jī)時(shí)SO2排放超標(biāo);對(duì)進(jìn)廠原燃材料分析,發(fā)現(xiàn)生料中全硫偏高主要是由高硫石灰石帶入生料。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)資料,高硫石灰石在440℃左右時(shí)受熱氧化分解,而此溫度段在C1與C3旋風(fēng)筒區(qū)間內(nèi),此時(shí)CaCO3尚未分解,氣體中CaO含量偏低,固硫效率低,大部分的硫氧化成SO3或SO2隨著煙氣對(duì)外排放。在生料磨開(kāi)機(jī)時(shí),大部分煙氣經(jīng)過(guò)立磨,由于生料磨內(nèi)噴水,磨內(nèi)濕度較高,在粉磨過(guò)程中吸附在CaCO3表面并進(jìn)行反應(yīng),在一定程度上起到了固硫作用,因此窯尾在線監(jiān)測(cè)中SO2濃度并不高。當(dāng)生料磨停機(jī)時(shí),全部煙氣直接進(jìn)入窯尾煙囪排放,最終導(dǎo)致煙氣中SO2排放超標(biāo)。

     

     

     
    解決措施

     

     

    2.1 石灰石的均化

     

    加強(qiáng)石灰石檢測(cè),做好高硫和低硫石灰石分區(qū)堆放,并通過(guò)鏟車(chē)合理搭配破碎,加強(qiáng)物料均化,確保石灰石全硫低于0.2%,以降低入窯生料硫含量。

     

    2.2 加強(qiáng)燒成控制

     

    穩(wěn)定物料配比,適當(dāng)降低熟料飽和比(控制熟料KH:0.90~0.91),提高物料易燒性,合理控制各系統(tǒng)溫度,避免過(guò)度用煤;合理控制系統(tǒng)通風(fēng),避免窯內(nèi)產(chǎn)生還原氣氛,窯尾煙室CO濃度控制在0.01%以內(nèi),最大不超過(guò)0.03%,以降低窯內(nèi)SO2產(chǎn)生量。

     

    2.3 脫硫改造

     

    (1)利用原增濕塔噴槍,將增濕塔噴槍部分關(guān)閉,保留3~4把噴槍,沿增濕塔周邊均布,控制噴水量20~50t/h,以不影響窯尾布袋收塵器正常運(yùn)行為宜。

     

    (2)在高溫風(fēng)機(jī)出口至增濕塔管道增加自制霧化水槍(見(jiàn)圖1),噴水量5~10t/h左右。

     

    圖1 脫硫改造實(shí)施實(shí)況

     
    (3)將窯尾SP鍋爐回灰引至高溫風(fēng)機(jī)出口管道(見(jiàn)圖1)。

     

    改造完成后,在生料磨停機(jī)前半小時(shí),先打開(kāi)高溫風(fēng)機(jī)出口管道霧化水槍,若生料磨停機(jī)后SO2排放濃度仍超標(biāo),再打開(kāi)增濕塔水槍;最后停窯尾SP鍋爐底剛性葉輪下料器,打開(kāi)回灰管道閥門(mén),將鍋爐回灰引入高溫風(fēng)機(jī)出口煙囪管道;生料磨開(kāi)機(jī)后,反方向執(zhí)行操作。該方案使窯尾煙氣濕度增加,煙氣中粉塵濃度增加,提高了對(duì)煙氣中SO2吸附能力和固硫效率,降低窯尾SO2排放濃度

     

     

     
    改進(jìn)效果

     

     

    上述措施實(shí)施后,窯尾煙氣SO2排放濃度得到一定的降低(見(jiàn)圖2)。對(duì)比分析,自制水槍可降低SO2排放濃度100~150mg/Nm3增濕塔噴水可降低窯尾煙氣SO2排放濃度200~300mg/Nm3窯尾鍋爐回灰可降低SO2排放濃度80~150mg/Nm3以上累計(jì)可降低窯尾煙氣SO2排放濃度400~500mg/Nm3。當(dāng)生料全硫低于0.18%時(shí),在生料磨停機(jī)后能控制SO2排放濃度在100mg/Nm3以內(nèi)。基本能解決生料磨停機(jī)SO2超標(biāo)排放問(wèn)題。改造后,可提高石灰石采購(gòu)范圍,緩解石灰石供應(yīng)緊張矛盾,降低熟料生產(chǎn)成本。

     

    圖2 窯尾煙氣在線監(jiān)測(cè)SO2曲線圖

     

     

     
    結(jié)束語(yǔ)

     

     

    (1)該方案可解決窯尾煙氣SO2濃度初始值低于500mg/Nm3的達(dá)標(biāo)排放問(wèn)題,若初始濃度過(guò)高,可結(jié)合脫硫劑同步使用,降低脫硫成本。

     

    (2)適當(dāng)控制增濕塔用水量,提高噴槍霧化效果,防止增濕塔濕底。

     

    (3)SP爐回灰活性CaO含量偏低,吸收SO2能力有限,可考慮從分解爐中抽取部分熱生料粉,提高固硫效率。

     

    (4)窯灰再次輸入系統(tǒng)會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)通風(fēng)阻力增加,相應(yīng)增加高溫風(fēng)機(jī)電耗和高溫風(fēng)機(jī)葉輪磨損。

     

    (5)采用噴水提高SO2與粉塵吸附能力,達(dá)到降低SO2排放濃度,對(duì)環(huán)境不會(huì)造成二次污染,但需合理控制入窯尾布袋收塵器入口溫度,防止布袋收塵器糊袋而影響回轉(zhuǎn)窯運(yùn)行

     

    山東新澤儀器生產(chǎn)的煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)煙氣中SO2、NOx、O2、粉塵、溫度、壓力、流速、濕度等的數(shù)據(jù),并可將數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳至各級(jí)環(huán)保部門(mén)。

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